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    第852章 座谈会 (第2/3页)

 2008年完成改善提案33件。

    张敢:我的改善是被课长*出来的。

    调到工务后,我专门从事生产机台的日常维护、保养工作,对机台的结构和性能都有了系统的了解。2006年5月,又进入了宝科园区mh生技课。面对车间那么多高科技含量的自动机台,既兴奋又担心。为了能尽快熟悉每台机的特点,我把每台机的资料反复看了又看,在心里熟悉机台的零件、材料和结构。维修的次数多了,自信也增强了,在对一些机故作预防性维修的同时,我主动去了解正在生产的产品的特性和规格,以便做一些小改善,让机台的生产效率更快。

    虽然通过刻苦自学学会了绘图,但接触的都只是一些小改善,每年的加薪检讨似乎总也轮不到我。我觉得很不公平,就去找课长。课长说“给你升职可以,但至少你要把你的能力表现出来,你做几个大案子给我看一下!”

    这一年的5月,我果然成功做出了属于自己的第一个大改善案——将半自动测试机改成全自动机。在改善前,测试机台为半自动,需人工取放产品,两台机两个人,作业效率很低。改善后,自动机感应产品自动分料,减少了作业员四个取放动作,还节省了机台检测时的等待时间,圆满达成人力节省和产量提升的双重目标。

    第一次出手就抖了漂亮的“花枪”后,我又挟自动机端子裁切摆放及端子预插改善案再次迅速出击,不过却有些棘手。改善前,裁切机裁出来的端子摆放凌乱,不但需要安排人工来整理,还会造成端子变形等,不良率一直居高不下。要减少这种不良,就必须将它们整齐排列。经理并不看好,因为之前针对这个问题找过很多人改善,都说没有办法,自动化工程师也说让端子整齐排列是不可能的。采用流道式做实验,让裁切机裁完后自动流下去叠整齐,但因为控制不了端子的下落惯性而失败了。冥思苦想间,一根普通的绣花针让我找到了灵感:机台一裁切完端子后,治具上的针就自动把它穿好,一颗颗的端子就能整齐排在一起。这个想法几乎让我当场跳了起来。只花了三天时间,便构思与绘制出了解决问题的办法:用一根针把端子的片孔穿好,然后再以自由落体的方式滑下去。18天后,承座及穿针的载具制作出来了,放在机台一调试,果然大获成功。

    黄文斌:从现场找到改善的灵感。

    组长夸我是组里难得的人才。我是年纪最小的,却是最有耐心的,肯学,责任心也特别强。

    2008年7月,有一台新的自动机上线前调试问题不断,而交货任务紧急,新机上线迫在眉睫。新机一个最大的问题就是生产出来的产品塑胶总是被刮伤。经过分析、排除,好不容易找到了问题的所在:弹夹的导入口边缘太过锋利。惟一解决的办法就是将其打磨光滑。但整台机子的弹夹多达40个,每个弹夹需打磨的边角为12个,也就是说要打磨多达480个边角,而且这么巨大的工程只能靠手工完成,时间紧迫,没有其他办法了!我当即拿起锉刀一寸一寸地打磨,手指锉破了、关节麻了,浑然不顾,继续磨,从早上8点一直到晚上8点,连续奋斗12个小时,终于完成了打磨,重新进行调试——成了!

    会维修就像有了一支铅笔,但是有了铅笔还不够,我还要会画画才行。我要成为一名设计工程师。我拜人为师,利用周末和下班时间学习cad制图软件,买了机械绘图和设计方面的书籍,笔记本上记满了机械知识、绘图草稿……

    2009年3月,

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